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        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析

        作者:董經理1333???3??? 更新時間:2023-04-20 點擊數:

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析

        最近接觸到一批長筒工件(見圖1),在成品回廠驗收時,發現4件產品內孔表面有裂紋,對其中最為典型的以一件進行剖切取樣分析,如圖2、圖3所示。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖1)

        1.理化檢測及其結果

        (1)化學成分

        利用直讀光譜儀檢測H1試樣的化學成分,結果如表1所示。

        1  H1試樣光譜化學成分分析結果(質量分數)(%

        元素

        C

        Si

        Mn

        P

        S

        Cr

        Mo

        Ni

        Cu

        標準EN10083-3

        0.380.45

        0.40

        0.600.90

        0.025

        0.025

        0.901.20

        0.150.30

        實測

        0.40

        0.22

        0.74

        0.010

        1.14

        0.225

        0.13

        0.03

        (2)硬度

        利用洛氏硬度計檢測H1和B1試樣壁厚方向的硬度值,其結果如表2所示。

        2  H1B1試樣壁厚方向硬度分布(HRC

        硬度

        試樣

        1

        2

        3

        4

        5

        平均值

        H1

        29.0

        25.8

        26.3

        27.7

        28.0

        27.4

        B1

        30.3

        30.6

        28.7

        29.1

        23.6

        28.5

        (3)顯微組織

        將H1試樣分別沿N面和K面(見圖4)進行磨拋(N面為內孔表面,K面為沿壁厚方向磨拋面),并利用顯微鏡依次觀察。N面磨拋后裂紋形態,如圖5所示。然后利用4%硝酸酒精溶液對磨拋面進行侵蝕,觀察裂紋附近顯微組織,如圖6所示。K面磨拋后的裂紋形態及侵蝕后顯微組織如圖7所示。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖2)

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖3)

        將B1試樣(見圖8)分別沿N面和K面進行磨拋并侵蝕(N為內孔表面,K為沿壁厚方向磨拋面),并在顯微鏡下依次觀察裂紋形態及其附近顯微組織。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖4)

        B1試樣內孔表面匯聚了多條裂紋,在顯微鏡下,其形態如圖9所示。然后利用4%硝酸酒精進行侵蝕,觀察內孔表面裂紋附近顯微組織,如圖10所示。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖5)

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖6)

        B1試樣壁厚方向磨拋后,其裂紋形態如圖11所示。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖7)

        將K面利用4%硝酸酒精溶液侵蝕后觀察裂紋附近顯微組織,如圖12所示。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖8)

        2.結果分析

        從以上分析結果來看,該件所用原材料化學成分符合EN 10083-3中42CrMo4的要求,未發現有含量超標的元素。從截取的試塊硬度檢測結果來看,套筒沿厚度方向硬度沒有明顯的梯度變化,這說明淬火時工件已淬透,并且回火充分。

        從套筒實際熱處理過程來看,其實際熱處理工藝曲線如圖13所示,生產過程未發現異常。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖9)

        從試樣磨拋后觀察到的裂紋形態來說,試樣H1和試樣B1內孔表面和壁厚方向上裂紋尖端均呈現比較尖銳的特點,其擴展路徑上則呈現出穿晶的特征,是典型的淬火裂紋。從侵蝕后的顯微組織來看,兩個試樣裂紋附近的顯微組織均為回火索氏體,未發現大塊狀鐵素體及長條狀鐵素體分布,裂縫兩側未發現明顯的氧化脫碳層。這說明,裂紋是在熱處理過程中形成的。

        實際上,對于長筒成品件來說,壁厚分別為40mm(薄壁端)和52mm(厚壁端),總的來說,內孔比較長,內徑較小且壁厚屬于42CrMo4鋼,可以完全淬透的范圍,淬火時組織應力比較大。同時,對于內徑較小的深孔零件,由于內表面比外表面冷卻速度小得多,殘余熱應力的作用小,則受到的拉應力比外表面大,易在內表面形成縱向裂紋,甚至多條并列(見圖14)。

        CrMo合金材料42CrMo4失效分析 案例分析(圖10)

        3.結論及預防措施

        (1)通過本體取樣分析可知,該套筒裂紋屬于典型的淬火裂紋,是由于淬火時工件內應力過大,特別是內孔表面拉應力過大,造成工件內孔表面開裂。

        (2)為了避免該類裂紋的產生,可以采取降低淬火溫度、增加淬火介質沿內孔穿流速度和效率、提高終冷溫度等措施,以降低淬火應力,避免工件開裂。

        作者:尚賀軍、趙麗美、任秀鳳、鄭元孟、劉守峰、張永慶、秦英超、李智彬,山東伊萊特重工有限公司。

        原文:CrMo合金材料:42CrMo4套筒失效分析 

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